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燃氣鼓風機變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計分析

  在燃氣生產(chǎn)、使用過程中,采用變頻器對鼓風機、水泵及油泵等進行速度控制,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)自動調(diào)節(jié)風量與流量,還能夠節(jié)約能源,提高經(jīng)濟效益,因而在得到了廣泛普及和應用。文章以一個實例探討了燃氣鼓風機變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計以及使用效果。

  變頻調(diào)速的不僅實現(xiàn)了電機寬范圍無級調(diào)速和系統(tǒng)的壓力、流量等重要工藝的閉環(huán)自動調(diào)節(jié),同時由于電機轉(zhuǎn)速可調(diào),還能夠大幅度降低風機出現(xiàn)飛動現(xiàn)象,使得風機的振動減少,生產(chǎn)噪聲也相對減小。另外,因為使用變頻調(diào)速技術(shù),能夠使風機機后壓力可以實現(xiàn)穩(wěn)定自動調(diào)節(jié),從而提高了管網(wǎng)的安全運行可靠性,所以在現(xiàn)代生產(chǎn)中得到了大范圍的應用和普及。

  1 實例概況

  某市居民用戶以及公建用戶燃氣用量占到供應燃氣總量的約85%,同時該市燃氣用量極不均衡,通常集中在午間和晚間兩個高峰。燃氣公司在燃氣供用量上也存在不均衡的問題,一直習慣于頻繁開停風機的方法,極大的增加了勞動強度,與此同時風機出口燃氣壓力的波動較大,極易出現(xiàn)操作失誤,從而導致了風機出口壓力低于下限,給安全生產(chǎn)帶來重大隱患。為了有效降低風機出口燃氣壓力波動和工作人員勞動強度,該市引入了變頻調(diào)速技術(shù)。共采用了3臺1-3號大小的大風機,使用160kw的電動機,選擇了2臺4-5號的小風機,選擇了75kW電機。每日有8小時左右燃氣用量極小,而在用氣高峰時間3小時內(nèi)燃氣用量可以達到全天用量的40%左右。

  2 燃氣鼓風機變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計

  系統(tǒng)設(shè)計時,僅把3號大風機改造成變頻調(diào)速,同時還對1號和2號風機的有關(guān)設(shè)備進行了改造并與之聯(lián)鎖操作。

 ?。?)如果為中等用氣量,采用3號機單機變頻運行的方式,同時風機出口壓力應當始終維持在35kPa。如果用戶用氣量在某一個范圍內(nèi)開始出現(xiàn)波動時,應當保證3號機單機變頻運行可以保持風機出口壓力始終維持在35kPa,此時的壓力波動極小,低于0.2kPa。

 ?。?)如果燃氣用量極小時,可以讓3號機單機變頻運行,同時應當采取這種設(shè)置方式:如果頻率不超過25Hz,同時實際壓力不超過35kPa且在2.5分鐘以內(nèi)時,那么應當將PCL自動將設(shè)定總輸氣壓力上升到58kPa,等到實際壓力已經(jīng)上升達到58kPa時,風機就會自動停車,與此同時可以把設(shè)定壓力自動減小到35kPa。如果實際壓力不高于35kPa且時間持續(xù)30秒時,應當啟動3號風機變頻運行。經(jīng)過這樣的反復啟動和停車,鼓風機會在2小時左右啟動一次,確保管網(wǎng)燃氣壓力和小量用氣。

 ?。?)如果用氣量較小時的情況下,出口壓力波動維持在(35±2)kPa。此時頻率不超過25Hz且時間長于2.5分鐘,但是并未達到實際壓力不超過35kPa時間長于2.5分鐘的要求,所以PCL就不能夠把設(shè)定總輸氣壓力上升達到58kPa。同時,這種情況下頻率波動范圍通常較大且較為頻繁,而且風機的轉(zhuǎn)速頻繁地借助臨界進行轉(zhuǎn)速,利用變頻調(diào)速能夠穩(wěn)定風機出口壓力波動能夠一直處在(35±2)kPa。實際生產(chǎn)中,為了盡可能降低這種操作發(fā)生的頻率,需要經(jīng)常停變頻風機,并且開小風機運轉(zhuǎn)。

  (4)如果變頻風機和其他大風機共同配合運行,并且風機出口壓力始終維持在(45±1)kPa。實際生產(chǎn)中,3號風機變頻滿負荷,也即是50Hz運行,但是總輸氣壓力依然不超過設(shè)定壓力,也即是35Hz時,在持續(xù)滿負荷運行達到1.5分鐘之后,PLC就可以啟動1或者2號風機,然后采取工頻運行的方式來補充,同時還會把設(shè)定壓力提升至45kPa。如果遇到氣量減少,同時實際輸氣壓力已經(jīng)超過設(shè)定值但是變頻風機穩(wěn)定在0Hz運行時間已經(jīng)長達10秒后,那么PLC就會切除1號風機或者2號風機,并且把設(shè)定壓力減少到35kPa。

 ?。?)還應考慮到報警信號。實際生產(chǎn)中可以設(shè)置總輸氣壓力高低限報警以及儲氣罐高限報警、變頻故障報警等多種報警形式。

  3 應用效果分析

 ?。?)壓送單位燃氣量耗電量分析。使用該系統(tǒng)前1-11月份,該市壓送1000m3燃氣耗電量達到了27.825KW·h,使用后這一數(shù)值降低到了24.761KW·h。

  (2)鼓風機運行壓力的變化分析。該市0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07MPa升壓下所對應的1000m3燃氣所消耗的電能分別為7.4、13.0、16.3、20.7、25.8、32.5KW·h,從中可以計算出每升壓0.01Mpa,該市每1000m3燃氣所消耗的電能就可以提高5.1KW·h。同時從午、晚高峰的用氣情況來看,此時兩臺大風機運轉(zhuǎn),使用變頻后風機出口壓力能夠始終維持在約0.045MPa。而變頻前采取的是一臺大風機運轉(zhuǎn),同時通過幾臺小風機的頻繁開停來穩(wěn)定其供需平衡,這種情況下風機出口壓力波動始終保持在0.03-0.055Mpa這一范圍內(nèi),平均可以達到0.045Mpa左右。因而我們可以發(fā)現(xiàn)變頻前后風機耗電接近。使用變頻調(diào)速后風機出口壓力維持在約0.035Mpa,每日達到8小時左右,而這段時間內(nèi)達到2萬m3,占到每日供氣量的40%左右,但是使用變頻前風機出口壓力的波動一般維持在在0.030-0.058Mpa這一范圍內(nèi),平均約為0.045MPa。我們假設(shè)風機出口壓力每減少0.01Mpa時,就能夠供應1m3,相應的燃氣能夠降低電耗0.0051KW·h,那么每日就能夠節(jié)電102KW·h,可以占到風機日耗電總量的8.5%。

  4 結(jié)語

  綜上所述,隨著科學技術(shù)的迅速發(fā)展和生產(chǎn)力的不斷提高,變頻調(diào)速技術(shù)已經(jīng)能夠成為燃氣鼓風機流量調(diào)節(jié)的主要手段,采用變頻調(diào)速技術(shù)所帶來的生產(chǎn)的便利性、高效性以及節(jié)能特性是其他調(diào)節(jié)手段所無法不可比擬的。