變頻調(diào)速裝置在副井提升機(jī)的改造應(yīng)用
通過對付立井提升機(jī)控制傳統(tǒng)的繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式的改造,闡述了對以前的控制系統(tǒng)改造的必要性和可行性,有效地解決了使用交流繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速控制系統(tǒng)時,提升機(jī)減速和爬行階段的速度控制、性能差、嚴(yán)重耗能等問題,為用戶提高生產(chǎn)效率的同時,實現(xiàn)了雙重節(jié)能效果,并有效利用能源。節(jié)能效果十分顯著。
1.概述
四老溝礦南陽路路付立井提升機(jī)控制系統(tǒng)是傳統(tǒng)的繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式,在加速過程中,轉(zhuǎn)子回路電阻依次減小,以保證加速力矩的平均值不變。在減速和爬行階段要求電動機(jī)低速運(yùn)行,則需在轉(zhuǎn)子回路串較大電阻。這種拖動方案存在的問題是:
1.1開環(huán)有級調(diào)速,加速度難以準(zhǔn)確控制,調(diào)速精度差;
1.2觸點(diǎn)控制,大量使用大容量開關(guān),啟動電流和換檔電流沖擊大,接觸器頻繁投切,電弧燒傷觸點(diǎn),影響接觸器的使用壽命,設(shè)備維修成本較高。其系統(tǒng)可靠性差、控制精度低,而且硬件接線繁雜、故障率高。低速轉(zhuǎn)矩小,轉(zhuǎn)差率大,系統(tǒng)維護(hù)工作量大,可靠性差;
1.3運(yùn)行效率低;轉(zhuǎn)子回路串接電阻在低速時大部分功率都消耗在電阻上,消耗電能,造成能源浪費(fèi);
1.4電機(jī)的機(jī)械特性偏軟,一般電阻上消耗的功率約為電動機(jī)輸出功率的20%—30%;
1.5接觸器經(jīng)常吸合與斷開,噪音比較大;
1.6提升機(jī)在低速爬行階段和減速階段速度控制性能差,減速過程轉(zhuǎn)矩脈動大、罐籠平穩(wěn)性較差、鋼絲繩擺幅較大,減速過程完全由絞車司機(jī)手動控制,控制不當(dāng)易造成過放和過卷事故。
2.變頻調(diào)速裝置的改造
2.1改造過程
沖變頻調(diào)速電控系統(tǒng)共由一臺可控硅轉(zhuǎn)子調(diào)速柜、一臺電阻柜和一臺低頻電源柜組成。
可控硅轉(zhuǎn)子調(diào)速柜采用淮南六信電控設(shè)備有限公司設(shè)計生產(chǎn)的用于交流提升機(jī)電控系統(tǒng)改造的新產(chǎn)品,該調(diào)速柜具有結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、可靠性高等特點(diǎn),減少了設(shè)備的占地面積。所有硬件采用模塊化設(shè)計,大大提高了維護(hù)的效率。無機(jī)械噪聲和磨損,避免了機(jī)械傳動部分的維修,同時固定觸發(fā),周期性好。
本裝置為8級起動電阻切換方式運(yùn)行,當(dāng)提升機(jī)等速運(yùn)行至減速點(diǎn)時,由司機(jī)根據(jù)運(yùn)行速度按需要切換轉(zhuǎn)子電阻,直至爬行運(yùn)行,或根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置,在運(yùn)行到減速點(diǎn)時,由限速開關(guān)給出減速信號,PLC檢測到減速信號后發(fā)送給控制器,由控制器啟動自動減速程序,使工作頻率按設(shè)定要求逐步變?yōu)榈退龠\(yùn)行。當(dāng)測速發(fā)電機(jī)給出超速信號,PLC檢測該信號發(fā)送給控制器,進(jìn)入自動減速運(yùn)行,當(dāng)井口或深度指示器傳感器監(jiān)測到罐籠到停車位后,信號反饋至PLC,實現(xiàn)自動停車。減速階段再生能量通過功率單元來處理。電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),功率單元母線電壓升高,當(dāng)母線電壓超過電網(wǎng)電壓的1.1倍時,CPU根據(jù)比較器和相位檢測的結(jié)果,通過移相變壓器回饋到電網(wǎng),裝置充分利用了移相變壓器對諧波的抵消作用,具有對電網(wǎng)無諧波污染、功率因數(shù)高、控制簡單、損耗小,返回到電網(wǎng)諧波小于5%。變頻調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速特性。
繞線式電動機(jī)轉(zhuǎn)子回路串接電阻調(diào)速時,通過電阻的分級切換和正反轉(zhuǎn)接觸器切換,實現(xiàn)有級調(diào)速和正反轉(zhuǎn)控制。其中,工作點(diǎn)1和工作點(diǎn)2為電動狀態(tài),工作點(diǎn)3為能耗制動狀態(tài),工作點(diǎn)4為再生發(fā)電機(jī)狀態(tài)。
變頻調(diào)速特性為一組平行的曲線,由于變頻器的頻率連續(xù)可調(diào),因而能夠?qū)崿F(xiàn)平滑無級調(diào)速。圖2中1區(qū)為電動區(qū),2區(qū)為再生發(fā)電區(qū)。
2.2副井絞車電控采用變頻方案的優(yōu)越性
2.1.1系統(tǒng)采用西門子S7-300系列可編程控制器,其結(jié)構(gòu)緊湊,功能強(qiáng)大,模塊化設(shè)計,可靠性高。內(nèi)置的綜合診斷能力,高速計算能力,完整的指令集等。
2.2.2采用變頻調(diào)速實現(xiàn)了軟停車,減少了機(jī)械沖擊,使運(yùn)行更加平穩(wěn)可靠。起動及加速時沖擊電流很小,減輕了對電擊。
2.2.3回饋能量直接回電網(wǎng),且不受回饋能量大小的限制,回饋的能量通過EMC濾波器,有效控制了回饋時的諧波含量。
2.2.4簡化了操作、降低了工人的勞動強(qiáng)度,故障率大大降低。
2.2.5運(yùn)行速度曲線成S形,低速力矩可達(dá)200%,使加減速平滑、無撞擊感。
2.2.6安全保護(hù)功能齊全,除一般的過壓、欠壓、過載、短路、溫升等保護(hù)外,還具有以下的保護(hù)功能:
(1)深度指示器斷軸保護(hù);
?。?)減速點(diǎn)后備保護(hù);
?。?)接近井口定點(diǎn)檢測限速保護(hù);
?。?)防倒轉(zhuǎn)保護(hù);
(5)給定方向記憶保護(hù);
?。?)二級制動解除保護(hù);
?。?)減速段超速保護(hù);
?。?)測速發(fā)電機(jī)欠壓保護(hù);
(9)安全回路由PLC內(nèi)部和外部AC回路串聯(lián)實現(xiàn)。
采用現(xiàn)代智能控制技術(shù)實現(xiàn)速度閉環(huán)調(diào)節(jié),負(fù)力減速階段在各種負(fù)載條件下可嚴(yán)格按照給定的速度圖運(yùn)行,使交流拖動系統(tǒng)在減速段已達(dá)到直流拖動系統(tǒng)的調(diào)速性能。系統(tǒng)具有完善的自診斷能力,通過液晶顯示器可以指示70余種故障信息、系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)等,提高了系統(tǒng)的可靠性和可維護(hù)性。采用全數(shù)字變頻控制技術(shù),減速段速度調(diào)節(jié)采用低頻發(fā)電制動方式,將系統(tǒng)的動能反饋給電網(wǎng),與動力制動減速相比,不僅調(diào)速性能好,減速與爬行自然過渡,而且節(jié)能效果顯著。
3.經(jīng)濟(jì)社會效益
有效地解決了使用交流繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速控制系統(tǒng)時,提升機(jī)減速和爬行階段的速度控制、性能差、嚴(yán)重耗能等問題,為用戶提高生產(chǎn)效率的同時,實現(xiàn)了雙重節(jié)能效果,并有效利用能源。節(jié)能效果十分顯著:
節(jié)電計算:
減速、爬行段節(jié)電:800KW×0.6×15/3600=2度
加速段節(jié)電:800KW×0.4×19/3600=1.6度
變頻器在加、減速段節(jié)電為:2+1.6= 3.6度
改造前記錄數(shù)據(jù)每罐用電13.2度
節(jié)電率為:3.6÷13.2=27%
年節(jié)電能為:3.6度×80罐×330天=95040度
4.結(jié)束語
副立井提升機(jī)改用變頻調(diào)速方式后,不僅使系統(tǒng)的性能大大提高和機(jī)械部份壽命延長,更重要的是具有柔性化控制,改造后的電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、應(yīng)用靈活、編程方便,維護(hù)工作量比原系統(tǒng)減少了40%,耗電量減少了20~30%,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,大大提高了提升機(jī)的安全運(yùn)行,縮短了提升時間,提高了生產(chǎn)效率。
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