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變頻器在風(fēng)機(jī)調(diào)速中故障及應(yīng)對措施

變頻器在交流拖動系統(tǒng)中呈現(xiàn)出了優(yōu)良的控制性,可實(shí)現(xiàn)軟啟動和無極調(diào)速,進(jìn)行加減速控制,并具有顯著的節(jié)能效果。在治煉煙氣制酸系統(tǒng)中,風(fēng)機(jī)、泵是其主要設(shè)備,風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載的主要特征就是負(fù)載轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,因此變頻調(diào)速技術(shù)是風(fēng)機(jī)調(diào)速比較理想的控制方式。但變頻器使用不當(dāng)將導(dǎo)致故障頻發(fā),影響生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,在治煉煙氣制酸系統(tǒng)中,抽排煙的風(fēng)機(jī)一旦出現(xiàn)故障停機(jī),生產(chǎn)系統(tǒng)將被迫中斷,并伴隨著較大安全隱患。1、變頻器在風(fēng)機(jī)調(diào)速中常見故障及原因1.1風(fēng)機(jī)提速過程中過壓

      風(fēng)機(jī)由于其葉輪直徑較大,重量較重,負(fù)載慣性較大。在風(fēng)機(jī)加速過程中比較容易出現(xiàn)變頻器報“恒速運(yùn)行過壓”跳停,其主要原因?yàn)榧訙p速時間設(shè)置過短。在提升風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時,變頻器按設(shè)置的加速時間增加輸出頻率,當(dāng)加減速時間設(shè)置過短時,風(fēng)機(jī)葉輪在短時內(nèi)獲得較大的加速轉(zhuǎn)矩,風(fēng)機(jī)葉輪實(shí)際轉(zhuǎn)速達(dá)到變頻器輸出頻率對應(yīng)轉(zhuǎn)速時,風(fēng)機(jī)葉輪仍由于較大轉(zhuǎn)動慣量而持續(xù)加速,動機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,變頻器處于再生發(fā)電制動狀態(tài),轉(zhuǎn)動系統(tǒng)中儲存的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能并通過變頻器逆變電路將電能回饋到直流側(cè)?;仞伒碾娔軐?dǎo)致中間回路的儲能電容器兩端電壓.上升,當(dāng)電壓超過設(shè)置的過壓失速點(diǎn),變頻器跳閘。1.2風(fēng)機(jī)減速過程中過壓

      電動機(jī)在誠速運(yùn)行過程中,變頻器處于再生發(fā)電制動狀態(tài),轉(zhuǎn)動系統(tǒng)中儲存的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能并通過變頻器逆變電路將電能回饋到直流側(cè)?;仞伒碾娔軐?dǎo)致中間回路的儲能電容器兩端電壓.上升。風(fēng)機(jī)在誠速過程中,由于葉輪具有較大的轉(zhuǎn)動慣量,不會立即停機(jī),誠速時間設(shè)置過短,極易造成變頻器過壓。1.3外部電網(wǎng)瞬時失壓

      2015年該風(fēng)機(jī)因外部電網(wǎng)瞬時失壓造成的停機(jī)2次,外部電網(wǎng)瞬時失壓持續(xù)時間為0. 2S左右。在這兩次外部電網(wǎng)瞬時失壓我廠均有部分變頻器同時跳停,且跳停的均為森蘭SB-200系列132KW - -220KW 變頻器,同功率下的其他廠家變頻器均未出現(xiàn)因外部電網(wǎng)瞬時失壓導(dǎo)致變頻器跳停。經(jīng)查,森蘭SB-200 系列變頻器Fb-18直流母線欠壓動作默認(rèn)值為“自由停機(jī),并報欠壓故障”,F(xiàn)b-20 瞬時停電允許時間默認(rèn)值為0. 1S,變頻器安裝后未對此參數(shù)重新設(shè)置,因此,出現(xiàn)外部電網(wǎng)瞬時失壓時,變頻器自由停機(jī),并報欠壓故障。1. 4運(yùn)行中過流

      用于風(fēng)機(jī)調(diào)速中的變頻器,加速時間設(shè)置合理該故障較為少見,其他原因主要是負(fù)載異常及電流互感器老化誤報。變頻器使用一定年限后,其電流互感器精度會降低,出現(xiàn)變頻器誤報停機(jī)。1. 5運(yùn)行中過熱

      該故障主要由于變頻器散熱風(fēng)扇損壞、內(nèi)部積塵嚴(yán)重造成變頻器散熱效果下降和負(fù)載過大導(dǎo)致的變頻器溫度超過其允許限額。


2、變頻器在風(fēng)機(jī)調(diào)速中常見故障應(yīng)對措施

2.1完善變頻器參數(shù)設(shè)置

      變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù),通過改變電動機(jī)工作電源的頻率和幅值來控制交流電動機(jī)的電力傳動原件,其控制參數(shù)的設(shè)置是否合理是變頻器能否可靠、安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。在此主要介紹加誠速時間的確定方法和變頻器保護(hù)功能參數(shù)設(shè)置中容易忽略的部分參數(shù)。

      2. 1.1、加、減速時間的確定方法

      加速時間是輸出頻率從0Hz,上升到最大頻率所需時間,誠速時間就是從最大頻率下降到0Hz所需時間。加速時間和減速時間選擇是否合理與否對電動機(jī)的啟動、停止、運(yùn)行及調(diào)速系統(tǒng)響應(yīng)速度都有著重大影響。加速時間設(shè)定的約束是將電流限制在過電流范圍內(nèi),不應(yīng)使過電流保護(hù)裝置動作;誠速時間設(shè)定的約束是

防止直流回路電壓過高。加誠速時間計算公式如下:

      加速時間

      ta= (Jm+h) xn/9.56(Tma-TL)誠速時間

      tb=(Im+h) xn/9.56 (Tmb -I)式中: J.一一電動機(jī)的慣量

      負(fù)載慣量-額定轉(zhuǎn)速

      Tm  電動機(jī)驅(qū)動轉(zhuǎn)矩Tm一--  電動 機(jī)制動轉(zhuǎn)矩T  負(fù)載轉(zhuǎn)矩

      用于風(fēng)機(jī)變頻控制的加誠速時間也可以由試驗(yàn)進(jìn)行設(shè)定,首先將加速時間設(shè)置較長-些,同時將停方式設(shè)置為自由停機(jī);使風(fēng)機(jī)以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行(50Hz), 然后停機(jī),使風(fēng)機(jī)處于自由制動狀態(tài),用秒表i其從額定轉(zhuǎn)速下降到停止所需時間。誠速時間可先按自由制動時間的1/2-2/3 進(jìn)行預(yù)設(shè),加速時間為i時間2/3預(yù)設(shè),通過啟、停風(fēng)機(jī)觀察變頻器是否出現(xiàn)過電流、過電壓報故障跳停,以運(yùn)轉(zhuǎn)中不發(fā)生報警原則,調(diào)整加誠速時間設(shè)定值,重復(fù)操作幾次,便可確定較佳加減速時間。

      2.1. 2、變頻器保護(hù)功能參數(shù)中部分易忽略參數(shù)

      風(fēng)機(jī)負(fù)載由于有較大的轉(zhuǎn)動慣量,極易造成直流回路母線過電壓導(dǎo)致變頻器報故障跳停,因此變頻過壓失速防止選擇功能”應(yīng)設(shè)置為允許,此時在誠速過程中,當(dāng)直流母線電壓超過“過壓失速點(diǎn)”時變頻器將停止誠速,待直流母線電壓降至正常水平在繼續(xù)誠速??蛇m當(dāng)避免在誠速過程中變頻器報過電停機(jī)。

      外部電網(wǎng)瞬時失壓也易造成變頻器跳停。以森蘭SB200系列變頻器為例,瞬時停電檢測是靠直流母電壓檢測完成的。當(dāng)直流母線電壓低于Fb-19“直流母線欠壓點(diǎn)”,執(zhí)行Fb-18“直流母線欠壓動作”功Fb-18出廠默認(rèn)設(shè)置為“自由停機(jī),并報欠壓故障”,若未對此參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,則該系列變頻器在外部電瞬時失壓時報欠壓并停機(jī)。對于風(fēng)機(jī)類負(fù)載此參數(shù)建議設(shè)置為“自由停機(jī)、在Fb-20瞬時停電允許時間F電源恢復(fù)則再啟動,若超出報欠壓故障”,F(xiàn)b20瞬時停電允許時間設(shè)置為0.5S, Fb-25瞬停、自復(fù)位、j中斷在起動方式設(shè)置為“跟蹤起動”。


2.2其他應(yīng)對措施

      通過對變頻器參數(shù)的修正完善,可有效避免應(yīng)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)造成的變頻器報過電壓、過電流停機(jī),以及外部瞬時失壓導(dǎo)致的變頻器報故障停機(jī),可有效提高風(fēng)機(jī)作業(yè)率。

      變頻器報過熱停機(jī)也是比較常見的故障之一,發(fā)生該故障絕大部分都是由于散熱風(fēng)扇損壞造成的過熱,其應(yīng)對措施主要有:首先,變頻器的安裝負(fù)荷規(guī)范,安裝變頻器的配電柜應(yīng)裝有散熱風(fēng)扇;其次,在變頻器柜內(nèi)裝設(shè)插座,并備有臨時散熱風(fēng)扇;第三,嚴(yán)格執(zhí)行班間點(diǎn)巡檢制度,- 一旦發(fā)現(xiàn)變頻器風(fēng)扇損壞,立加裝臨時散熱風(fēng)扇;第四,定期清除變頻器內(nèi)積塵。

      變頻器的電流互感器隨使用年限的增加,  由于老化或自,身質(zhì)量問題可能導(dǎo)致變頻器出現(xiàn)誤報停機(jī),對此,定期測量其輸出電流,并與控制面板所示電流進(jìn)行對比,若發(fā)現(xiàn)誤差較大,則更換電流互感器.3、  結(jié)論

      某廠現(xiàn)用的一臺220KW鼓風(fēng)機(jī),變頻器為SB200-220T4, 在2015年正常生產(chǎn)中累計故障停機(jī)6次,同時在停機(jī)過程中多次出現(xiàn)過壓跳停,造成生產(chǎn)中斷455min。其主要故障為過電壓和外部瞬時失壓,按本文所述內(nèi)容重新設(shè)置變頻器參數(shù)后,到目前為止從未出現(xiàn)變頻器因以上故障導(dǎo)致風(fēng)機(jī)停機(jī)事件。

      因此根據(jù)負(fù)載確定變頻器最佳控制參數(shù)并進(jìn)行完善,才能使變頻器更好的服務(wù)于生產(chǎn),使變頻器安全、